doi:10 3969/j issn 1004-275X 2020 08 045
湿法磷酸反应槽搅拌器运行分析
刘志平
(云南三环中化化肥有限公司,云南 昆明 650114)
摘 要:分析反应槽搅拌器运行中存在的问题,重点针对搅拌桨轴断和减速机漏油问题进行了分析,并给出相
应的解决办法。用无机酸分解磷矿粉通常称为湿法生产,在这个生产过程中,有一个步骤通过分离出粗磷酸,再净
化后制作得到磷酸产品。因此湿法磷酸比热法磷酸成本低2
0%~30%。经适当方法净化后,产品纯度可与热法磷酸相媲美。也正因如此,湿法磷酸工艺处于磷酸生产的主导地位。
关键词:湿法磷酸;反应槽;搅拌器;运行分析  中图分类号:TQ126 35   文献标志码:A   文章编号:1004-275X(2020)08-141-03
Operationanalysisofagitatorofwet-processphosphoricacidreactiontank
LiuZhiping
  (YunnanSanhuanSinofertCo ,Ltd ,YunnanKunming650114)
  Abstract:Analyzetheproblemsexistingintheoperationoftheagitatorofthereactiontank,focusingontheanalysisofthebrokenshaftofthestirringpaddleandtheoilleakageofthereducer,andgivethecorrespondingsolutions Decompositionofphosphaterockpowderwithinorganicacidisusuallycalledwetproduction Inthisproductionprocess,thereisasteptosepa ratethecrudephosphoricacidandpurifyittomakephosphoricacidproduct Therefore,thecostofwet-processphosphoricacidis20%to30%lowerthanthat
ofthermal-processphosphoricacid Afterpurificationbyappropriatemethods,thepurityoftheproductiscomparabletothatofthermal-processphosphoricacid Itisforthisreasonthatthewet-processphosphoricacidprocessisinadominantpositioninphosphoricacidproduction   Keywords:wet-processphosphoricacid;reactiontank;agitator;operationanalysis
  萃取磷酸的反应过程是液体浸蚀固体的过程。在搅拌的作用下,萃取磷酸的反应不仅取决于液体湍流运动的速度,同时也取决于液体与固体颗粒间的相对运动。因此加强搅拌有利于获得最大的P2O5转化率。在这种情况下,搅拌的作用有:使液-固相混合均匀,促进料浆循环,破除泡沫。这样在设计搅拌桨时希望获得很大的搅拌强度,导致轴功率
设计的很大。
[1]
  我公司目前有两个300kt/a的方格槽,分18个区,每区安装1台搅拌器,其中12台安装在
反应区,6台安装在消化区。反应区的物料从一区到六区,六区再经轴流泵抽到闪蒸室内回流到一区,如此循环。在此过程中,6个区的搅拌器起到物料混合和物料循环的作用,由于强度大、负荷高,搅拌器在运行过程中故障频发。本文主要围绕我公司反应槽搅拌器运行过程中存在的问题进行分析,到根本原因并提供解决办法。
1 搅拌桨轴
  轴断是反应槽搅拌器的主要故障,表1为近年
搅拌轴断裂统计情况。
表1 近年来反应槽搅拌器轴断情况统计
故障时间故障区域故障次数
故障原因2013年2区、3区、5区3轴断2014年4区、5区2轴断2015年2区、6区2轴断2016年4区、5区2轴断2017年2区、4区、6区3轴断2018年reaction in the shaft
3区、5区
轴断
1 1 搅拌桨轴断裂的原因分析  1)搅拌器在运行过程中,物料通过下层桨实现轴向翻动,通过上层桨实现循环流动。桨叶直径下层2250mm,上层1940mm,轴长L=6862mm,转速n=64r/min。反应槽料浆含固量约33%左右,固体颗粒易于沉淀,因此搅拌器必须长周期运行,其运行率和运行时间均高于其他设备。在搅拌过程中桨叶发生磨损,桨叶局部断裂后引起不平衡和振动,导致搅拌轴发生断裂,基本每年都需打捞2~3次搅拌轴,故障率高,作业过程风险大。  2)上层桨叶形式为45°PBT,下层桨叶形式为GCH2000-RA,即变截面变倾角推进式。在实际生产中,下层桨的磨损较上层桨严重,基本在运行1
141—
年后,下层桨就会磨出豁口不一,形状各异的缺口。考虑到生产成本,往往在大检修时会对下层桨叶进行挖补修复。由于现场施工的局限性,焊接变形无法消除,且修复后的搅拌桨无法做动、静平衡试验,运行时振动大,电流波动达10~20A,与换新桨叶的搅拌桨区别明显(见表2),挖补的桨叶在焊缝处易断裂,同样会导致搅拌轴故障。
表2 反应槽搅拌器运行情况
一区二区三区四区五区六区
萃取槽液位77%
振幅
/(mm/s)
1 8~2 52 7~3 86 2~12 83 3~4 75 9~13 23 7~4 9电流/A170~175180~188190~203195~200185~200180~185  表2为2018年磷酸Ⅱ期萃取槽复槽时收集的搅拌器运行数据,其中三区和五区为修复桨叶,其他区为新桨叶,振幅和电流波动情况对比明显差异。
  3)磷酸反应槽搅拌轴为异径轴,直径为Φ273×Φ450,长度分别为2370mm+4492mm,搅拌轴壁厚12mm,材质316L。异径轴内部连接采用法兰镶嵌,外部焊接而成。在运行过程中,振动和摆动通常来自于下层桨叶,而受扭矩和剪切力最大的位置在上层桨叶轮毂的上下,该处存在异径管焊接,轮毂与上、下轴的焊接,应力比较集中,易引起焊口脆化,产生疲劳裂纹。当搅拌桨出现异常情况时,此位置最容易发生断裂。
1 2 搅拌桨轴断裂的防范措施
  1)下层桨叶的材质为316L,桨叶末梢速度7 54m/s,在搅拌过程中产生轴向流和部分涡流,加剧桨叶的磨损[2]。实践证明,下层桨叶运行6个月后,桨叶末梢厚度逐渐变薄,当运行1年后,末梢被逐渐磨蚀掉,并且逐步伤及桨叶筋板。当桨叶尖端强度不足时,搅拌过程中碰到大的垢块或异物,桨叶瞬间发生断裂,从而导致振幅加剧,桨轴断裂。因此,在运行过程中,需对每一根搅拌轴的运行和维修进行详细记录,分析其运行周期。正常的预防措施就是根据桨叶的使用周期定期检查更换,在日常维护中发现搅拌器电流波动大、振幅加剧达到7mm/s以上时,立刻安排停车检查,可基本避免搅拌轴断裂事故发生。
  2)是否进行桨叶挖补必须根据实际磨损情况和位置判定。当桨叶磨损到筋板,由于挖补的面积较大且在变倾角的位置,修复后桨叶寿命短,不建议进行挖补,宜更换新桨叶。因此桨叶修复仅限于末梢位置磨蚀后小面积挖补,焊缝要打坡口,焊接前余热,先将挖补的位置点焊固定后,在焊缝区域分段点焊一块筋板防止焊接变形,这样修复可保证桨叶使用寿命和搅拌桨运行稳定。
  3)桨轴断裂除了上述的桨叶磨损和桨叶断裂因素外,还有一个主要因素就是桨轴焊缝和长期运行导致的应力断裂。在装置大检修或日常维护中,经常可以发现上层桨叶轮毂的上、下焊缝有裂纹。桨轴一旦出现裂纹,首先是轴强度已不足,其次轴的直线度也已经不在要求范围内,会加速轴的断裂。针对这个问题,我公司对搅拌轴上层轮毂处进行焊接筋板加强,见图1。
图1 反应槽搅拌轴加筋板前后示意图
  轮毂上下沿圆周方向各焊4块筋板,对桨轴最薄弱位置进行补强,基本避免桨轴断裂的事故发生。
  通过采取以上措施,近两年磷酸反应槽搅拌器轴断事故降为0,降低了维修成本,实现了长周期运行,同时控制了作业风险。
2 减速机
2 1 减速机原理
  我公司反应槽搅拌器减速机厂商为日本住友,型号PVD9080R3L-RLF-22 4,三级齿轮减速,与电机之间采用液力偶合器直连,减速机自带油泵,与一级齿轮连接传动,油泵主要对上端轴承和内部齿轮进行润滑。减速机轴承和油泵端面为平面密封,输入轴和输出轴为骨架油封密封。由于运行时间长,输入和输出端漏油严重,新油封换上后使用周期约3个月,减速机轴也出现不同程度的磨损,泄漏情况难杜绝,减速机运行隐患非常大,现场卫生难维护。
2 2 减速机漏油原因
  1)我公司反应槽搅拌器运行电流在160~200A,减速机输出功率为80~105kW,减速机箱体温度长期处于75~85℃,内部油温在90℃。一般骨架油封材料为丁晴橡胶,在高温下,丁晴橡胶极易老化,受用寿命缩短,油封唇口老化变硬,还会导致减速机轴磨损,发生漏油。
  2)减速机油温高,油的流动性更好,齿轮表面不能形成良好的油膜,齿轮磨损加剧,油质变差加剧磨损,形成恶性循环。油温高导致流动性强也会导致油封处泄漏。
(下转第145页)
砼,尺寸:10 0m×16m×4 5m,有效容积:800m3,停留时间:10h。
  6)pH调整池。数量:1座,结构:钢砼,尺寸:3 3m×3 3m×3 5m,有效容积:27m3。
  7)混凝池。数量:1座,结构:钢砼,尺寸:3 3m×3 3m×3 5m,有效容积:27m3。
  8)絮凝池。数量:1座,结构:钢砼,尺寸:3 3m×3 3m×3 5m,有效容积:27m3。
  9)斜管沉淀池。数量:1座,结构:钢砼,表面负荷:0 49m3/(m2·h),尺寸:9 45×18 3×4 5m,有效水深:3m。
  10)pH回调池1。数量:2座,结构:钢砼,尺寸:3 5m×3 3m×4 5m,有效容积:32m3。
  11)pH回调池2。数量:2座,结构:钢砼,尺寸:3 5m×3 3m×4 5m,有效容积:32m3。
  12)冷却水池。数量:2座,结构:钢砼,尺寸:5 3m×3 5m×4 5m,有效容积:100m3。
  13)MBR池。数量:1座,结构:钢砼,尺寸:7 15m×4 3m×4 5m,有效水深:4 3m,有效容积:100m3。
  14)清水池。数量:1座(分为两格),结构:钢砼,尺寸:7 15m×7 3m×4 5m,有效容积:190m3。
  15)综合污泥池。数量:1座,结构:钢砼,尺寸:7 15m×4 85m×4 5m,有效容积:110m3
  16)重金属污泥池。数量:1座,结构:钢砼,尺寸:9 45m×3 45m×4 5m,有效容积:100m3。4 运行效果
  本工程目前运行情况稳定,处理出水效果较好,各项出水指标均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类限值。项目监测进出水质见表2。  表2 监测结果一览表
项目pH
ρ(COD)
/(mg/L)
ρ(BOD5)
/(mg/L)
ρ(SS)
/(mg/L)项目进水
(综合处理
系统)
6 51856545 8357项目出水7 224 84 88 3
5 结论
  1)采用“物化沉淀+好氧-MBR组合工艺”对综合废水进行处理,有效去除废水中的乳化油、COD、金属氧化物、SS等污染物,对同类型废水治理及减排具有良好的环境效益。
  2)浓酸碱废水必须进行分流预处理,通过利用“破乳+气浮”组合工艺可有效去除有机物,大大减少对后续综合处理系统的冲击。
  3)废水预处理后水温保持在40~46℃,为保证系统的稳定运行,需考虑在深度处理工艺前端增设冷却工序,以满足后续MBR系统对温度的要求。
参考文献:
[1]姜玉娟,陈志强 电镀废水处理技术的研究进展[J] 环境科学与管理,2015,40(3):45-48
[2]马小隆,刘晓东,周广柱 电镀废水处理存在的问题及解决方案[J] 山东科技大学学报(自然科学版),2005,24(1):107-111 [3]尚会来,张雷,张静蓉 电镀废水处理技术展望[J] 给水排水,2012,38(增刊):260-263
[4]杨瑞洪,钱琛,赵云龙,等 气浮-磁分离工艺处理含油废水[J].化工环保,2011,31(4):342-345
[5]侯伟竹,丁晶,赵庆良,等 水解/MRB组合工艺处理电镀废水的效能[J] 中国给水排水,2016,32(11):12-15
收稿日期:2020-06-22
作者简介:王晓丹(1986-),女,汉族,本科,广东湛江人,中级环境工程与生态工程师,研究方向:环境污染与控制技术。
(上接第142页)
2 3 减速机故障预防措施
  1)要消除减速机故障和隐患,需从根本上解决油温高的问题。由于设计时减速机自带的只有风扇散热,风扇只能对箱体表面散热,且箱体由于粉尘、污垢堆积后导致散热效果差。经过查阅相关资料和了解相关信息,我公司对5区搅拌器安装风冷系统,通过油泵使减速机箱体内的润滑油在板式换热器内循环,板式换热器通过风扇吹风散热。目前5区搅拌器减速机箱体油温只有50~55℃,下降30℃,油封使用寿命延长,漏油和润滑问题得到极大改善。2)采用耐温性和耐老化性更好的氟橡胶油封,它
的耐温范围为-25~300℃,可以满足现有工况的需求。3 结语
  我公司反应槽搅拌器在使用过程中,搅拌轴和减速机等出现过大大小小的故障,但近两年通过对桨叶、轴、减速机等部件进行优化改进和精心管理,设备整体运行状况和使用效果良好,后续将继续对搅拌器的节能改造方面进行优化升级,使其运行达到高效、节能、稳定。
参考文献:
[1]古新 湿法磷酸萃取槽搅拌桨轴功率的计算方法[J] 磷肥与复肥,2004,19(1):42-45
[2]段付岗 萃取槽搅拌桨运行状况分析[J] 磷肥与复肥,1999,14(1):31-35
收稿日期:2020-07-11
作者简介:刘志平(1986-)男,江西吉安人,助理工程师,本科,研究方向:反应槽搅拌器运行。

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